1 引言
備料車(chē)間二系統(tǒng)精礦庫(kù)總跨度 33m,軌道跨度 31.5m,全長(zhǎng) 300m, 運(yùn)行 4 臺(tái) A8 級(jí)工作制的 16t橋式抓斗起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)行車(chē))。精礦庫(kù)內(nèi)有滑觸線(xiàn) , 長(zhǎng)約 300m,滑觸線(xiàn)額定電流 1000A,負(fù)載 4臺(tái)行車(chē)(滿(mǎn)負(fù)荷額定負(fù)載 257.5kW/ 臺(tái)),滑觸線(xiàn)上**電源由一個(gè) 1050A 開(kāi)關(guān)提供。該滑觸線(xiàn)因長(zhǎng)期滿(mǎn)負(fù)荷工作,在水平、上下方向發(fā)生一定位移,部分位置輕微變形,從而使部分滑觸線(xiàn)護(hù)套變形、損壞,滑觸線(xiàn)輔助導(dǎo)體發(fā)熱、集電器接觸過(guò)程中產(chǎn)生打火、拉弧等現(xiàn)象,造成極大的安全隱患。嚴(yán)重影響現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備正常運(yùn)行。
2 滑觸線(xiàn)故障原因分析
2.1 滑觸線(xiàn)方面的原因
(1)安全滑觸線(xiàn)安裝時(shí)滑觸線(xiàn)支架、集電器支架的水平度、直線(xiàn)度未達(dá)到要求,部分滑觸線(xiàn)固定卡出現(xiàn)松動(dòng),引起滑觸線(xiàn)整段竄動(dòng)。經(jīng)過(guò)測(cè)量,300m 長(zhǎng)的滑觸線(xiàn)兩邊偏離中心相差 12mm,導(dǎo)致行車(chē)集電器運(yùn)行中的阻力過(guò)大,引起滑觸線(xiàn)竄動(dòng)。
(2)滑觸線(xiàn)支架強(qiáng)度低,支架固定點(diǎn)距離滑觸線(xiàn)吊掛太長(zhǎng),支架易被掛歪或下沉,影響滑觸線(xiàn)的水平度和直線(xiàn)度。
(3)由于滑觸線(xiàn)直線(xiàn)度、垂直度沒(méi)有達(dá)到要求,滑觸線(xiàn)不能自由伸縮?;|線(xiàn)靠滑觸線(xiàn)的伸縮節(jié)來(lái)調(diào)節(jié),它是由滑觸線(xiàn)、導(dǎo)向板和連接器組成。其收縮間隙在 1m 滑觸線(xiàn)的兩端,由于其固定螺栓松緊不均,加上行車(chē)集電器滑片的壓力,會(huì)使檢修段滑觸線(xiàn)移向一側(cè),從而導(dǎo)致另一側(cè)間隙超過(guò) 40mm 的規(guī)定(滑片的尺寸為 65mm),故滑片通過(guò)時(shí)會(huì)造成“卡殼”現(xiàn)象。
(4)滑觸線(xiàn)供電電源線(xiàn)、輔助電纜電源連線(xiàn)的影響。滑觸線(xiàn)采用多點(diǎn)供電方式,兩頭安裝φ185mm 輔助電纜,采用此種電纜具有良好的導(dǎo)電性,但是電纜硬度相對(duì)較大,因而影響附近滑觸線(xiàn)的伸縮,致使在電源線(xiàn)附近時(shí)伸縮節(jié)作用減弱。
(5)行車(chē)急停、打反車(chē)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,容易造成集電器沖擊滑觸線(xiàn)及滑觸線(xiàn)連接盒。在該情況下,行車(chē)整機(jī)晃動(dòng)較大,往往造成行車(chē)集電器脫落或吊掛夾、滑觸線(xiàn)耐磨條和動(dòng)力接線(xiàn)端等零部件損壞嚴(yán)重。見(jiàn)圖 2。
2.2 軌道方面的原因[1]
(1)在近幾年的生產(chǎn)過(guò)程中,二系統(tǒng)精礦庫(kù)行車(chē)大車(chē)軌道在交變荷載的重復(fù)作用下,鋼軌因?yàn)槠诙饎冸x、斷裂、孔裂、軌頭裂紋現(xiàn)象,多次出現(xiàn)軌道旁彎、偏移廠房排架柱、軌道梁上灌漿層破損等故障,造成軌道接頭經(jīng)常斷裂(或裂紋)(見(jiàn)圖 3、圖 4)和滑觸線(xiàn)打火、拉弧等現(xiàn)象,嚴(yán)重制約了行車(chē)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(2)軌道原裝的橡皮墊材質(zhì)較差,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致橡皮墊破損或移位,加上多處二次灌漿層破損嚴(yán)重,大大降低行車(chē)軌道的減緩震效果,而且軌道并形成高低差,造成行車(chē)運(yùn)行時(shí)上下浮動(dòng),引起軌道斷裂(或裂紋)(見(jiàn)圖 3、圖 4)。嚴(yán)重時(shí)還導(dǎo)致滑觸線(xiàn)打火、拉弧,從而燒損滑觸線(xiàn)或電纜,影響生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行。2014 年,滑觸線(xiàn)共計(jì)出現(xiàn)打火、拉弧 5 次,損壞滑觸線(xiàn)約 200m。
3 滑觸線(xiàn)改進(jìn)方案與實(shí)施措施
3.1 技術(shù)改造方案
增加滑觸線(xiàn)檢修段,主要作用是防止行車(chē)檢修、滑觸線(xiàn)故障時(shí),影響其他正常工作??梢曰庠O(shè)備故障與生產(chǎn)之間的矛盾。在精礦庫(kù)內(nèi)滑觸線(xiàn)的中心位置把整個(gè)滑觸線(xiàn)分為 3 個(gè)段,中間一段為檢修段,檢修段與另兩段之間用絕緣板隔離并獨(dú)立供電。
3.2 技術(shù)改造實(shí)施措施
(1)行車(chē)滑觸線(xiàn)分段。
將 6m 滑觸線(xiàn)分成 3 段,中間預(yù)留 3m 安全檢修距離,不管是在工作段一還是在工作段二檢修作業(yè)時(shí),都必須切斷中間段的斷路器(K33),以保證檢修人員的人身安全。見(jiàn)圖 5。
(2)在分段點(diǎn)設(shè)報(bào)警控制裝置。
在各滑觸線(xiàn)分段點(diǎn)兩側(cè)的滑觸線(xiàn)隔離帶基礎(chǔ)上各安裝 1 對(duì) LED 安全指示燈來(lái)控制電源通斷報(bào)警。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)二系統(tǒng)精礦庫(kù)滑觸線(xiàn)增加隔離開(kāi)關(guān)進(jìn)行的技術(shù)改造,解決了滑觸線(xiàn)檢修時(shí)需要停止生產(chǎn)的矛盾,取得了良好效果,進(jìn)一步提高了行車(chē)綜合效率?;|線(xiàn)分段檢修的實(shí)踐有效減少了滑觸線(xiàn)故障對(duì)生產(chǎn)的損失,給現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)帶來(lái)了便利,可滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,同時(shí),有利于提高鐵路運(yùn)輸生產(chǎn)效益、提高裝卸車(chē)效率、減少車(chē)皮延時(shí)的發(fā)生。